某風(fēng)機在試運行過(guò)程中其膜片聯(lián)軸器發(fā)生斷裂失效,采用宏觀(guān)分析、金相檢驗、化學(xué)成分分析和力學(xué)性能測試等方法對聯(lián)軸器的斷裂原因進(jìn)行了分析。結果表明:該聯(lián)軸器發(fā)生斷裂主要是由于聯(lián)軸器鍛造后熱處理不當,形成過(guò)熱組織缺陷,從而導致其初性差;另一方面是由于聯(lián)軸器鍛造后未進(jìn)行退火處理,內應力未及時(shí),終導致其在使用過(guò)程中的應力作用下發(fā)生早期脆性斷裂失效。對斷裂的聯(lián)軸器進(jìn)行退火+調質(zhì)處理,可使其韌性大幅度提高,優(yōu)良的綜合力學(xué)性能。
某風(fēng)機安裝完畢后在試運行過(guò)程中,風(fēng)機轉子軸端半聯(lián)軸器突然發(fā)生縱向開(kāi)裂,現場(chǎng)斷裂失效形貌如圖1所示。該聯(lián)軸器為一種膜片型聯(lián)軸器,材料為35CrM。鋼。聯(lián)軸器凸臺處直徑為X420 mm,
軸套部位內徑為X160 mm,外徑為X240 mm,許用扭矩為40 000 N·m,許用轉數為3 600 r·min-。該聯(lián)軸器為鍛件,廠(chǎng)一家提供的交貨狀態(tài)為退火處理。
為查明該聯(lián)軸器的早期斷裂原因,筆者對其進(jìn)行了理化檢驗與工藝試驗,以避免同類(lèi)事故的
再次發(fā)生。 該聯(lián)軸器在鍛造后熱處理不當,造成基體顯微組織產(chǎn)生嚴重缺陷。從晶粒粗大以及出現魏氏組織可以判斷,該材料存在嚴重的過(guò)熱組織缺陷,因而導致其沖擊韌度和塑性明顯降低,容易發(fā)生脆性斷裂。
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